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廢水處理反滲透系統(tǒng)運行不穩(wěn)定原因分析及措施
某廢水深度處理工程于2012年10月建成投產(chǎn),水源為廠區(qū)生產(chǎn)生活污廢水,設(shè)計規(guī)模500 M3/h,經(jīng)預(yù)處理后進入RO系統(tǒng)。
主要工藝流程如下:
廢水預(yù)處理→原水箱→多介質(zhì)過濾器→活性炭過濾器→保安過濾器→RO→除鹽水箱→用水點
問題描述:
該反滲透系統(tǒng)自投運以來,隨著運行時間的不斷增加,系統(tǒng)出現(xiàn)如下問題:保安過濾器濾芯更換最短1天,最長10天,拆檢濾芯有時為黑色有時為黃色或灰白色的粘稠物。RO系統(tǒng)運行10天左右,壓降上升100%,產(chǎn)水量下降33%,脫鹽率由98.6%下降到97%。RO清洗后,系統(tǒng)的壓降沒有明顯變化。
應(yīng)業(yè)主方的要求,我公司派工程師到現(xiàn)場對反滲透系統(tǒng)的運行故障進行分析判斷,并提供專業(yè)的解決方案。
故障原因分析:
來水物理化學(xué)成分復(fù)雜且水量變化大,水質(zhì)變化時沒有及時調(diào)整藥劑投加量,預(yù)處理系統(tǒng)出水水質(zhì)不利于RO系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。1.PAC在來水水質(zhì)變化大時,如果沒有及時調(diào)整,則因為過量投加在保安過濾器濾芯呈黃色粘稠物,投加量不足時呈黑色。2.還原劑的過量投加會造成膜污染,降低產(chǎn)水量。3.膜用阻垢劑的大劑量投加會增加RO的運行壓降,給運行帶來不利。4.鹽酸投加量不足不能及時降低PH,前處理藥劑就可能間接影響保安過濾器濾芯和RO膜,造成濾芯污堵和膜污染。
解決方案:
一.藥劑的調(diào)整:1.調(diào)整藥劑種類,降低預(yù)處理系統(tǒng)出水濁度,經(jīng)燒杯實驗后,將PAC改為PAFC,有效確保出水濁度在2NTU以下。2.調(diào)整投加工藝,確保適量的投加,為預(yù)處理的穩(wěn)定運行提供保障。3,通過化驗、跟蹤運行,將PAM的投加量調(diào)整為最佳量投加量,為保證在最佳狀態(tài)投加,要求保證助凝劑的熟化時間。3.通過膜污染物的化驗分析及膜系統(tǒng)的運行參數(shù),將還原劑的投加量調(diào)整為最佳比例,并計算最佳投加藥劑量。4.在多介質(zhì)過濾器進口增加鹽酸的投加點。
二.改進膜清洗的方案:由廠家結(jié)合RO系統(tǒng)的實際運行情況和污堵類型,專門制定清洗方案,并將原先的普通清洗藥劑更改選用無錫江超環(huán)保的反滲透系統(tǒng)專用清洗藥劑,由廠家結(jié)合RO系統(tǒng)的實際運行情況進行清洗。
三.在我公司的工程師指導(dǎo)下,進行運行工藝的優(yōu)化:1.保證活性炭由足夠的時間與水流接觸來提高RO的進水水質(zhì)。2.適當(dāng)延長活性炭過濾器的使用時間,形成薄膜過濾。3.RO系統(tǒng)8h沖洗一次。
綜合評價:
通過我公司工程師的現(xiàn)場指導(dǎo)及技術(shù)改進:1.保安過濾器濾芯由原來的10天更換延長至30天左右。2.反滲透機組穩(wěn)定運行30天以上。3.選用我公司的專業(yè)清洗藥劑清洗后,發(fā)滲透機組的脫鹽率、產(chǎn)生量和系統(tǒng)壓差基本恢復(fù)到初始標(biāo)準(zhǔn)化狀態(tài)。
- 關(guān)鍵詞:東莞廢水處理,反滲透RO膜清洗,東莞廢水處理廠家
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